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矿用破碎机隔震弹簧断裂的起因与解决

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矿用破碎机隔震弹簧断裂的起因与解决

Date: 2021-04-08

  据闻,某煤矿所用矿用破碎机非驱动端轴承频繁出现振动大调停现象。空载试运非驱动端水平振动值;2.7mm/s、垂直振动值;3.6mm/s。检查碎媒机本体内部,未见显明杂物,破碎室内部无严重粘煤,清理破碎机除铁室。以下是具体的原因检查与解决方案:

  (1)破碎机本体检查:

  每台破碎机设计共有圆环锤22个、齿环锤20个,环锤轴4根,转子总程重量约8.1吨,检查圆环锤、齿环锤、环锤轴磨损均匀。没有发生偏磨情况,摒除是因为环锤等磨损原因造成的动不平衡产生的振动大。检查落煤管内部无积煤、堵煤,排查由于落料点不正造成的振动。检查破碎机各转动部件无碰磨、卡涩部位,排查由于碰磨或卡涩造成的振动。

  (2)落煤管入口软连接检查∶

  拆除矿用破碎机进料口软连接,检查落煤管与破碎机入口连接管间隙,发现右侧落煤管与破碎机连接管卡死,影响破碎机运行中的自由摆动。将破碎机入口连接管两侧害割开,用液压于斤顶顶开侧板与落煤管保持10-15mm间隙,从新焊接落料管,使破碎机入口连接管与落煤管运行中保持够多的运动空间。

  (3)检查破碎机地脚螺栓及台板:

  检查破碎机地脚螺栓贯通整个混凝土平台,破碎机本体地脚设计为M42,每台矿用破碎机共14根,驱动电机底座地脚螺栓设计为M36,每台机4根。检查每个地脚螺栓均无松动现象,锁紧力矩符合设计要求。检查混凝土台板,未发现裂纹或断裂现象。

  (4)处理措施:

  调整B1、B3、B4、B5隔振器底部垫片,增加其余9组隔振器的承载力,同时减少B2隔震组承载力,调整每个隔震器的承载力误差。经调整10组隔震器承载后弹簧压缩高度5mm。

  经过上诉调整、处理,破碎机运行平稳,持续两年观察运行情况,设备运行平稳,水平振动保持在2.1-2.8mm/s之间。

  (5)结语:

  总之,要保障输煤系统的矿用破碎机运行安全稳定运行,先要基础的平整,这是保障破碎机安全稳定运行的基础,破碎机运行平稳,出料粒度符合设计要求是减低煤机磨损和磨煤机磨辊损耗的前提,也是增进破碎机效率的基础。