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分享一石灰石破碎机的提产改造案例

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分享一石灰石破碎机的提产改造案例

Date: 2020-12-29

  本文说说石灰石破碎机运用中的问题及其解决方案,具体如下:

  一、问题现象:

  (1)板式喂料机改造。通过观察发现板式喂料机因安装角度较大(23°)在运行过程中料斗内的物料有滑动现象,料层厚度达不到要求。

  (2)因我厂没有石灰石矿山,石灰石主要靠周边小矿点汽运进厂,由于各矿点进厂石灰石粒度不同,土杂质较大,个别矿点间杂有部分山皮,导致破碎机台时波动较大。

  (3)由于破碎系统运行时间长,产量低,为保障生产需要,停机检修时间不足,有时也会因检修而耽误生产。

  二、解决方案:

  (1)板式喂料机机械技改。为增进料层厚度,减少溜料现象,在板式给料机料斗端部焊接一块80mm钢板(立焊),每隔三个料斗焊接一块钢板,以增进板式给料机料斗深度,从而增进板式给料机的给料能力,增进料层厚度。

  (4)破碎机保护改造。石灰石破碎机皮带轮处设有皮带失速保护装置,以防止变频器转速增进后破碎机内堵漏,造成破碎机三角带打滑烧毁。当破碎机皮带轮转速低于70%额定转速时,破碎机和板式给料机直接跳机。

  (2)板式喂料机电器技改。送喂料机送料速度采用变频调速。采用施耐德71系列变频器,额定功率45KW,额定频率60Hz。经检查电机、减速机功率满足升频要求后,调整变频器整定参数,变频器频率由原来的50Hz调整为60Hz,变频器额定电流调整为电机94A额定电流。

  (3)板喂机保护改造。参数调整后,进行了带负载试车。根据所测试的最大负载电流,乘以一个牢靠系数1.2,将变频器电流保护值进行了进一步优化。由以前的94A,调整至63A,以保障变频器保护动作牢靠性及敏锐性。

  (5)改变板式喂料机进料和检修方式。板式给料机原来的送料方式是尾部送料,现在改为双面送料,利于增加板式给料机送料层的厚度。为保持生产需要,石灰石破碎需要24小时连续运行。考虑到设备维护的问题,每天早上5:00到7:00定期进行维护,以保障设备的安全运行。

  三、技改后效果:

  经过以上技改和3个月的连续、安全、平稳运行,说明本次技改达到了良好的作用。各项能耗指标有显明下降,电耗由原来的2.5kWh/降低到1.8kWh/,石灰石破碎机台时产量由原来的不足350th增进到460th以上,产量得到了发挥,也为检修获得了时间。