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石灰石破碎机提产技改措施

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石灰石破碎机提产技改措施

Date: 2022-09-07

  一、现象:

  (1)石灰石破碎机改造,通过观察发现板式破碎机因安装角度较大(23°)在运行过程中料斗内的物料有滑动现象,料层厚度达不到要求。

  (2)因没有石灰石矿山,石灰石主要靠周边小矿点汽运进厂,由于各矿点进厂石灰石粒度不同,土杂质较大,个别矿点间杂有部分山皮,导致破碎机台时波动较大。

  (3)由于破碎系统运行时间长,产量低,为实现生产需要,停机检修时间不足,有时也会因检修而耽误生产。

  二、改造方案:

  (1)破碎机械技改,为了增加料层厚度,减少物料滑动现象,对破碎机料斗尾部焊接80mm的钢板一块(垂直焊接)间隔3个料斗焊接一块,增加破碎机料斗深度从而增大破碎机带料能力,增加料层厚度。

  (2)破碎机电器技改,板喂机通过变频调速调整喂料速度,变频器采用施耐德71系列,变频器额定功率45kW、额定频率60Hz,经检查电机及减速机功率能实现提频要求,将变频器设定参数进行了调整,将变频器频率由以前50Hz,调整至60Hz,变频器额定电流调整至电机额定电流94A。

  (3)石灰石破碎机保护改造,参数调整后,进行了带负载试车,根据所测试的负载电流,乘以一个真是的系数1.2,将变频器电流保护值进行了进一步优化,由以前的94A,调整至63A,以实现变频器保护动作真实性及灵敏性。

  (4)破碎机保护改造,为避免变频器转速增加后,破碎机内出现堵漏,导致破碎机三角带打滑烧毁事故,在破碎机皮带轮处装设了皮带失速保护装置。

  (5)改变破碎机进料和检修方式,原破碎机进料为尾部进料,现改造成双侧面进料,有利于增加石灰石破碎机料层厚度,为实现生产需要,石灰石破碎需24h不停运料,考虑到设备维护问题,选择在每天清晨5点,7点进行定时维护,以实现设备的运行。

  三、技改后效率:

  经过以上技改和3个月的连续、平稳运行,说明本次技改实现了良好的效率,各项能耗指标有明显下降,电耗由原来的2.5kWh/t降到1.8kWh/t,破碎机台时产量由原来的不足350t/h增加到460t/h以上,产能得到了充分发挥,也为检修获得了时间。

石灰石破碎机提产技改措施